“這些換下的緩沖膠彈簧還扔嗎?”袁大灘選煤廠原煤車間內(nèi),青工小王的疑問,讓機(jī)修班班長高宏峰發(fā)現(xiàn)了資源復(fù)用的契機(jī)。這些弛張篩換下的橡膠彈簧雖外層磨損,內(nèi)芯卻完好如初?!叭恿丝上?,能不能用到別處?”一個(gè)“變廢為寶”的念頭在他腦中浮現(xiàn)。
該廠3臺(tái)弛張篩每季度需更換24個(gè)緩沖膠彈簧,單個(gè)采購價(jià)3700元,年支出達(dá)35.52萬元;而12臺(tái)給煤機(jī)還需額外采購緩沖部件。雙重成本壓力下,高宏峰萌生“舊件轉(zhuǎn)崗”想法?!跋葴y給煤機(jī)能不能用!”高宏峰帶著3個(gè)彈簧樣品到機(jī)修車間,經(jīng)尺寸測量和壓力負(fù)載試驗(yàn),舊彈簧承載能力與給煤機(jī)完全匹配。一套標(biāo)準(zhǔn)化流程隨即成型:“回收-檢測-復(fù)用”——讓弛張篩舊彈簧“轉(zhuǎn)崗”給煤機(jī)。
回收環(huán)節(jié),高宏峰班組制作專用回收架固定在弛張篩作業(yè)點(diǎn),方便更換后集中存放;同時(shí)設(shè)計(jì)“回收登記本”,記錄更換時(shí)間、設(shè)備編號(hào)和數(shù)量,確保來源可溯、數(shù)量可計(jì)。檢測則設(shè)三道門檻:外觀檢查剔除嚴(yán)重開裂件,游標(biāo)卡尺測尺寸適配性,壓力試驗(yàn)驗(yàn)證承載能力。首批86個(gè)回收彈簧中,60個(gè)合格,合格率超69%。給煤機(jī)停用鋼彈簧后,相關(guān)采購成本歸零。12臺(tái)設(shè)備安裝“轉(zhuǎn)崗”彈簧后,3個(gè)月運(yùn)行故障率僅2.3%,與新件3%的水平基本持平?!芭f彈簧省事兒又放心!”生產(chǎn)工的反饋,打消了大家對“舊件不好用”的顧慮。
如今,彈簧回收復(fù)用已形成固定流程:每月車間提交回收清單,機(jī)修班10日內(nèi)完成檢測,合格件按需調(diào)配給給煤機(jī),實(shí)現(xiàn)“按需分配、快速補(bǔ)位”。通過定期清潔保養(yǎng),弛張篩彈簧使用壽命延長,進(jìn)一步減少復(fù)用前損耗。截至今年8月,該廠累計(jì)復(fù)用緩沖膠彈簧60個(gè),節(jié)約成本22.2萬元。這個(gè)藏在彈簧里的"循環(huán)經(jīng)",不僅創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益,更讓綠色發(fā)展理念深植職工心中。(孫二軍)
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